7月31日從中國海油所屬有限公司湛江分公司(下稱湛江分公司)獲悉,潿洲12-1油田某井已成功完鉆,井深達3821米,鉆井周期較基本設計提前10.12天。該井儲層最高鉆井壓差超過34兆帕,不僅刷新了此前保持的行業紀錄,還超出《海洋鉆井手冊》設計允許的極限鉆井壓差近2倍。
據了解,潿洲12-1油田中塊潿四段儲層的原始地層壓力系數高,控制的砂體面積大,井網分布單一。為全面落實區域儲量情況,繼而綜合調整,形成有效的注采井網,經研究后,湛江分公司部署了該井的鉆井作業計劃。
異常高壓和異常低壓儲層共存,復雜壓力梯度儲層保護難度大,井控、井漏和壓差卡鉆風險高……這些擺在面前的難題為鉆井作業設置了重重障礙。
湛江分公司結合此前歷時2年完成的《南海西部海域壓力衰減氣藏鉆完井技術研究》科研成果,在汲取諸多低壓井鉆完井成功經驗的基礎上,由鉆完井項目組牽頭,開展了有針對性的室內試驗評價和論證。通過模擬地層條件下允許的最高鉆井壓差、鉆井液侵入深度等各項滿足鉆完井作業的試驗評價結果,湛江分公司精準預測出復雜壓力梯度儲層安全鉆井密度窗口,逐步摸索了一套適合北部灣油田超低孔隙壓力儲層條件下的鉆井液體系,既從技術上規避了鉆井風險,也有效解決了儲層保護等難題。
在相關研究成果的指導下,鉆完井項目組進一步細化了作業方案,為安全高效完成鉆井作業奠定了基礎。比如,優選合適的旋轉導向工具和鉆頭,使得作業效率得到提高;先進的隨鉆測壓工具在保障安全的前提下,滿足了油藏取資料的要求;采用良好的固控設備維護鉆井液性能穩定;合理控制鉆井參數和起下鉆速度,以便將井底當量密度控制在安全范圍內等。
最終,該井目的層井段成功鉆探4套異常低壓、2套原始壓力及1套異常高壓等復雜壓力梯度儲層,固井質量檢測評價優,儲層保護效果顯著。
“此次鉆完井作業儲層保護效果顯著,是行業開發復雜壓力梯度油氣田的一個成功案例,對后續類似油氣田的開發具有重要的借鑒意義。”湛江分公司鉆完井部經理李中表示。